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用地節約57.4%!小型水廠改擴建 MBBR和MBR發揮大作用!

來源:科(kē)柏盛環保     發布時間:2023-09-20

       在(zài)廣東省環境保護廳《南粵水(shuǐ)更清行動計劃(2017-2020年(nián))》的背景下,南方某城(chéng)鎮汙水(shuǐ)處理廠(chǎng)亟需擴建(jiàn)及(jí)提標改造。該汙水廠現狀預留用地有限,因此,需考慮節省占地的汙水處理工藝,如多段AO、曝氣生物濾池(chí)、移動床生物膜反應器(MBBR)及膜(mó)生物反應(yīng)器(MBR)工藝。本工(gōng)程經過(guò)技術(shù)經濟比選,采用MBBR及MBR組合工藝(yì),在有限的用地中同時(shí)實現汙水處理廠的擴建及提標改造。

       01 汙水處理廠現(xiàn)狀及設計難點

       1.1 汙水處理廠現狀

       汙(wū)水廠現狀規模為(wéi)1.5萬(wàn)m3/d,二(èr)級處理采用AAO生物池(chí)+二沉池,深度處理為砂濾池(chí),消毒(dú)采用紫外線,出水排放標準執行廣東省(shěng)地方標準《水汙染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二時段一級標準(zhǔn)和*標準(zhǔn)《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB 18918-2002)一級B標準中的較嚴(yán)值(zhí)。具體設計進出水水質如表1所示。
       1.2 設計難點分析

       汙水廠總規模為4.5萬m3/d,一期已(yǐ)建設1.5萬m3/d,因此,本(běn)次工程(chéng)需擴建3萬m3/d的汙水處理設施。同(tóng)時,設計出水水質需執行《地表(biǎo)水環境質量標準》中V類水標準(TN除(chú)外(wài))。原規劃中該汙水廠的總規模為3萬m3/d,廠內預留用地僅按1.5萬m3/d的汙水規模(mó)預留。因此,本工程(chéng)的(de)主要(yào)設計難點為需在有限的用地中同時完成擴建以及提標。02汙水處理廠設計進(jìn)出水水質通過對該廠一期實際進出水水質進行數理(lǐ)統(tǒng)計分析綜合確定本次(cì)擴建及提標改造設計進水水質。二(èr)期設計(jì)進水水質與一期相比,降低了BOD5、CODCr,提高了(le)SS、TN、氨氮,TP維持不變。設計出水水質則根據排水水體(tǐ)水質目(mù)標確定,具體(tǐ)如表2所示。
       03 汙水處(chù)理廠擴建及提標(biāo)改造設計思路

       本次工程進出水水質較一期工(gōng)程有較(jiào)大變化,且需要在有限的用(yòng)地內同時完成汙水(shuǐ)廠擴建及提標。因此,設計思路為(wéi):

       (1)對(duì)一期工程處(chù)理能力進行校核,推測其在滿負荷且進水水(shuǐ)質達到設計值時是否能達到設計出水標準(zhǔn),充分挖潛現狀(zhuàng)處理能力並利用現狀構(gòu)築物進行(háng)改造升級;

       (2)二期新建工程采用占地規模節約的高效處理工藝,新增構築(zhù)物盡可能(néng)采用組合體(tǐ)的形式布置。

       3.1 一期(qī)工程提標改造方案

       通過對汙水處(chù)理廠生物池、二沉池、深度處理段處理能力進行理論計算得出如下校核結果。

       汙水處理廠一期工程在滿負荷及設計進出水水質的條件下,汙泥負荷、供氧量及生物池的厭氧(yǎng)區、缺氧區容積均滿足要求。生物池的好氧區容積(jī)偏小,約為理論計算值的70%。SS及TP均能達到設計出水水質標準。因此,一期工程在改造上應重點考慮對生物池好氧區的加(jiā)強,加強對(duì)CODCr及BOD5的去(qù)除效果。

       在進水可生化性較好的(de)情況下,對CODCr和BOD5的去除一般采用活性汙泥法或生物膜法。活(huó)性汙泥法有氧化溝、AAO等(děng)工藝,生物膜法則有曝氣生物濾池、接(jiē)觸氧化池、MBR等工藝。其中應用於深度(dù)處理的(de)主要是生物膜法。基於充分利(lì)用現狀構築(zhù)物的原則,可對一期砂濾池或生物池進行改造。提出(chū)如下兩種方案:

       (1)通過將砂濾池改造為曝氣生物濾(lǜ)池,進一步降低水中的BOD5及CODCr。但一期砂濾池池體總高度僅為4.40 m(排水槽頂端距離濾板高度僅1.75 m),不具備改造的條件,因此,隻能對(duì)其拆除(chú)重建。

       (2)將一期生物池改造為MBBR工(gōng)藝,即(jí)通過在一期好氧區(qū)內投加(jiā)生物填料以提高池內生物量,從而增強處(chù)理(lǐ)效率。該方案*大的優勢是無需新增用(yòng)地,在不停產減產的情(qíng)況下實現汙水廠的提標。對兩種方(fāng)案進行技術經濟比較,結果如表3所示。

       根據上述比較,方案二在占地、工(gōng)程投資及運行費用上均低於方案一,且方案一在建設期需(xū)拆除現狀砂濾池,對汙(wū)水廠運行會產(chǎn)生影響。綜(zōng)上,采用MBBR工藝對現狀生物池進行原位升級改造,將生物池改為生物膜-活性汙泥複合工藝。該(gāi)方案具有無(wú)需新建(jiàn)反應池、節約占地、易於實施改造、工期短、活性汙泥濃度高、處理效率高、節省曝氣量、增強汙泥穩定性、降低運行費用和基建投資等優點,目前,已在國內多個汙水廠的改造(zào)和新建項目上采用並取得(dé)了較好的效(xiào)果。

       3.2 二(èr)期擴建工程方案

       在汙水(shuǐ)廠實際出水水質保證率為95%的條件下,CODCr質量濃(nóng)度為38 mg/L,SS質量濃度(dù)為18 mg/L,氨氮質量濃度為2.80 mg/L,TN質量濃(nóng)度為16.32 mg/L,TP質量濃度為0.46 mg/L,對比二期設計出水水質及現狀實(shí)際出水水質,CODCr、SS、氨氮較易達到(dào)出水標準,因此,確定二期提標(biāo)改造工程的主要目(mù)標汙染物(wù)為TN(質量濃度≤15 mg/L)及TP(質(zhì)量濃度≤0.4 mg/L)。

       TN的去除(chú)通常采用生物(wù)處理,TP則可(kě)通過生物處理輔以化學處理去除。擴建工程需在1.5萬(wàn)m3/d的汙水規模預留用地上建設(shè)3萬m3/d的汙水(shuǐ)處理設施(shī),且(qiě)出水(shuǐ)水質需(xū)達到《地表水環境質量標準》中V類標準(TN除外),傳統生物處理(含二沉池)+深度處理工藝占地(dì)較大,難(nán)以滿足擴(kuò)建需求,因此,選(xuǎn)擇(zé)高效(xiào)澄清池+生物濾池(前置反硝化(huà)濾池+硝化濾池+後置反硝(xiāo)化濾池)工藝及AAO+MBR工藝進行技術經濟比較,結果如(rú)表4所示(shì)。
       根據上述比(bǐ)較,方案(àn)二雖然直接運行費用略高,但占地(dì)及工程投資均小於方案一,且MBR工藝對出水SS更有保障。此外,廠內二期預(yù)留用地僅為6368 m2,若采用(yòng)方(fāng)案一,則無多餘用地建設預處理、碳源加藥間等生產(chǎn)構築物,因此,采(cǎi)用方案二(AAO+MBR)作為擴建工程的(de)汙水處理工藝。該工藝流程短,處(chù)理效率高,節約用地的同時出水水質優於傳統(tǒng)深度處理,部分指標達到地表水Ⅳ類,可直接回用。同時,膜池較高的混合液回(huí)流比可提高生物池汙泥濃度(dù),延(yán)長汙(wū)泥齡,提高處理效率的(de)同時減少剩餘汙泥排放。

       3.3 工藝(yì)流程

       汙水經粗格柵及提升泵房提升後(hòu),通過配水井分配至一期與二期進行處理,工藝流程如圖1所示。
       3.4 平麵布置及豎向設計

       汙水廠平麵(miàn)布置如圖2所示。二期預(yù)處理組合池、AAO+MBR組合池及碳源投加間位於廠區北側預留空地上(shàng),汙泥濃縮池、貯泥池及脫(tuō)水車間布置於一期砂(shā)濾池及機修間北(běi)側,二期紫外消毒渠位於一期紫外消(xiāo)毒渠北側預留用地。
       汙水廠豎向設計如圖3所示。廠坪標高為2.30 m,汙水廠進水通過泵房提升至總配水井,水位標高為6.90 m,尾水經紫外消毒後水麵標高為2.40 m,在受納水體為(wéi)常水位時自流排放,為洪水位的時候通(tōng)過泵提升排(pái)放(fàng)。

       04 主要構築物設計(jì)參數

       4.1 總配水井

       采(cǎi)用管道配水的方式難以將進(jìn)廠(chǎng)汙(wū)水按設計規模均勻分配至一期、二期生產線,因此,新建總配(pèi)水(shuǐ)一座,均勻分配汙水(shuǐ)處理廠汙水(shuǐ)。設計流量(liàng)Q=2550 m3/h,總體尺寸L×B=5.50 m×4.00 m,高度H=5.20 m,分兩格,一期、二期各用一格。

       4.2 細格柵、旋流沉砂池及膜格柵(shān)

       為充分節約用地,將3座構築物采用(yòng)組合池的形式布置(zhì),各構築物(wù)具體設計如(rú)下。

       (1)細格柵

       汙水廠現狀一期工程采用(yòng)回轉式細格柵,運行效果良好,因此,為方(fāng)便運營管理,本期工程延用同類(lèi)型細格柵,設計流量Q=1700 m3/h,設(shè)置2道格(gé)柵流槽,渠寬為1.50 m,柵條間隙為3 mm。

       (2)旋流沉砂池

       常用的沉砂池形式有曝氣沉砂池和旋流沉(chén)砂池,前者可(kě)通過調節曝氣量(liàng)控製汙水在池內的旋流速度,因而(ér)處理效果更(gèng)加穩(wěn)定。但(dàn)曝氣會去除部分(fèn)有(yǒu)機物減少(shǎo)碳(tàn)源(yuán),因此,當進(jìn)水碳源缺乏且采用生物脫氮除磷(lín)工(gōng)藝時,盡量避免采用曝氣沉砂池。旋流沉砂池則具有占地(dì)麵積小,處理效率高的(de)優點。考慮到汙(wū)水廠(chǎng)實際進水碳氮比較低且用地緊張,二期工程采用旋流沉砂池,設計流量Q=1700 m3/h,水力停留時間為80.5 s。在水力停留時間的選取方麵,規範要求大於30 s即可,而汙水廠一期現狀沉砂池在高(gāo)峰流量(liàng)時,除砂效果較差(chà),反算此時的停留時間為(wéi)30.3 s。根(gēn)據現狀運行人員反(fǎn)饋,當停留時間大於1 min時(shí),除砂效果較好。

       (3)膜格柵

       為進一步保護後序膜處理單元,需在旋(xuán)流沉砂池後設置一道超細格柵以進一步(bù)降低汙水中SS的含量,降低細小纖維狀物質對膜的破(pò)壞風險。本工程采(cǎi)用內徑(jìng)流孔板格柵,設計流量Q=1700 m3/h,設置3道格柵流槽,渠寬為1.60 m,柵條(tiáo)間隙為1 mm。

       4.3 AAO+MBR生物池

       該構築(zhù)物是汙水處理廠的核心處理構築物,采用組合池(chí)的形式布置,主要設計參數(shù)結合規範、設計經驗及廠家設備性(xìng)能綜合確定,具體如表(biǎo)5所示。
       汙水廠進水碳氮比(2.38∶1.00)較低,為了盡量(liàng)減(jiǎn)少碳源的消耗,保證脫氮效果,設計在滿足規範要(yào)求的(de)情況下適當縮短了厭氧(yǎng)區的停留時間。根據MBR工藝特點,適度增加(jiā)反應池內汙(wū)泥濃度,減少好氧區容積,以節約投資(zī)和占地。

       4.4 MBBR生物池(一期生(shēng)物池改建)

       出水水質標準提高後,一期生物池好氧段池容不足,因此,考慮向好氧區投加生物(wù)填料,將一期生物池(chí)改造為MBBR生物(wù)池。填料設計投加量為2.2097×105 m3,規格為Φ25 mm×10 mm,比(bǐ)表麵積(jī)≥800 m2/m3,材質為高密度聚乙烯(HDPE)。為保證填料在池內正常的流態化,需在好氧區增設輔助穿孔曝氣管,輔助曝(pù)氣量為20 m3/min。同時,為避免(miǎn)填料隨水流流失需在好氧區進出口增設進出水攔截篩網。

       4.5 紫外消毒(dú)渠

       一(yī)期已建(jiàn)1座(1.5萬m3/d)紫外消毒池,本期(qī)由於出(chū)水標準提高,需更換紫外燈組,同時新建一座紫外消毒池(規模為3.0萬m3/d)。根據規範(fàn)提供的參考值,當汙水廠尾水為再生水時,紫外線劑量應為24~30 mJ/cm2。通過對(duì)一期土建進行複核,可(kě)將消毒渠二次澆注部分由720 mm擴寬至1000 mm,消毒模(mó)架由之前的8個增加至10個,配置紫外線(xiàn)燈管數量由之(zhī)前的64隻提高(gāo)到88隻,則紫外線劑量由之前的(de)20.2 mJ/cm2提高到26.4 mJ/cm2,滿足規範要求。二期新(xīn)建紫外(wài)消毒渠土建尺寸與一期一致,共設21個紫外消毒模塊,每個模(mó)塊含紫外線殺(shā)菌燈數(shù)8支,紫外線劑量滿足規範要求。

       4.6 泥處理設施

       本工程(chéng)設計(jì)絕幹泥量為6.28 t/d,其中剩餘汙泥為5.93 t/d,化學(xué)汙泥為0.35 t/d,設計萬噸水產泥量為1.39 t。汙泥處理工藝流程為濃縮池+貯泥池+板框壓濾機,設計泥餅含(hán)固率為40%。

       設計采用2座池徑為10 m的汙泥濃縮池(chí),固體負(fù)荷為(wéi)40 kg/(m2·d)。

       本工程在汙泥(ní)濃縮池(chí)及汙泥脫水車間之間設置2座貯泥池以平衡汙水廠排泥的不均勻(yún)性,單座平麵尺(chǐ)寸為4 m×4 m,有(yǒu)效水深為3.5 m,總有效(xiào)容積為112 m3,可存放壓濾機1~2個批次(cì)的泥量。

       脫(tuō)水機房(fáng)麵積為(wéi)282.95 m2,安(ān)裝(zhuāng)兩台(tái)過濾麵(miàn)積(jī)為250 m2的板框式壓濾機,總功率N=10.3 kW,單台設備處理能力為每批次0.6~1 t。壓濾機1 d運行4個批次,每個批次4 h,單台工(gōng)作時間(jiān)為16 h,兩台同時使用。汙泥調理采用生石灰+三氯化鐵組合(hé)方(fāng)式進行調理。生石灰投(tóu)加量按每噸幹汙泥100 kg考慮,三氯化鐵溶液(有效含量為10%)投加量按每噸(dūn)幹汙泥50 kg考慮。

       4.7 除臭設施

       除臭設施(shī)采用離子除臭(chòu)工藝,共設3套除臭設(shè)備。其中,1號除臭設備對二期細格柵及沉砂池、膜格柵及(jí)二期厭氧進行除臭(chòu),除臭風(fēng)量(liàng)Q=5000 m3/h,功(gōng)率N=10.2 kW;2號除臭設備對一期細格柵及沉砂池、一期粗(cū)格柵及進水泵房、一期厭氧池及二期(qī)總配水井(jǐng)進行除臭,除臭風量Q=8000 m3/h,功(gōng)率N=14.55 kW;3號除臭設備對二(èr)期汙泥濃縮池、貯(zhù)泥池、汙泥脫水車間進(jìn)行除臭,除臭風(fēng)量Q=12000 m3/h,功率N=16.9 kW。處理後的臭氣經(jīng)排放管排放至15 m高(gāo)空(kōng)。

       05 效果分析(xī)

       5.1 用地指標(biāo)分析

       汙水廠(chǎng)噸水占地麵積為0.66 m2,根據*新出版的《城市汙水處理工程項目建設標準》(建標 198-2022)中(zhōng)的相關(guān)要求,規(guī)模在5萬m3/d以下的汙水處理(lǐ)廠,二級處理+深度處理用地指標不應超過1.55 m2/(m3·d-1),本汙水廠用地(dì)麵積較標準要求節約57.4%,實現了(le)土(tǔ)地利用率的大幅度提高。

       5.2 運行效果(guǒ)分析

       (1)水質分析

       汙水(shuǐ)廠自2020年運行以來平均處理(lǐ)水量為37221萬m3/d,保證率為(wéi)95%時(shí)處(chù)理水量為40411萬m3/d,水量負荷率(lǜ)為89.8%,實際進(jìn)出水水質如表6所示。
       汙水廠在水量水質基本達到設計值的情況下(xià),出(chū)水水質可穩定達(dá)到《地表水(shuǐ)環境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)中V類標準(TN除外(wài)),部分出水水質指標(biāo)達《地表水環境質量(liàng)標準》(GB 3838-2002)中Ⅳ類標準,當MBR工藝(yì)在膜通量為19.84 L/(m2·h)時運行較為穩定。

       為了檢驗(yàn)一期生物池(chí)改造為MBBR工藝(yì)後的運(yùn)行效果,對其(qí)改造前後實際進出水中BOD5及TN進(jìn)行分析,結果如表7所示。
       一期工程改造完成後,在95%保證率的(de)情況下,BOD5的去除率由71.02%提升至92.24%,TN的去除率由16.60%提升至57.23%。分析認為通過在好氧區投加生物填料一方麵提高了(le)活性(xìng)汙泥的濃(nóng)度,另一方麵填料表麵附著生長的生物膜具有較長的汙泥(ní)齡,有利於世代時間較長的(de)硝化菌生長繁殖,因此,BOD5和TN的去除率均有提升。

       (2)電耗、藥(yào)耗分析

       汙水廠電費為0.275元/m3(噸水電耗(hào)為0.43 kW·h),藥(yào)劑費為0.0885元/m3(主要使用藥劑聚合硫酸鐵、乙酸鈉、生石灰、三氯化鐵(tiě)、次氯酸鈉及檸檬酸)。

       (3)產泥量分析

       汙水廠一期改造後工藝(yì)為MBBR生物池+二沉池+砂濾池,萬噸(dūn)水產泥量為1.09 t;二期(qī)工程新建工藝為AAO+MBR膜工藝,萬噸水產泥量為0.64 t,約為(wéi)前者(zhě)的58.7%。因(yīn)此(cǐ),MBR膜工藝(yì)較MBBR工(gōng)藝(yì)更能(néng)有效減少剩餘汙泥排(pái)放量。

       06 結論與(yǔ)建(jiàn)議

       (1)在不改變生物池土建主體結構的前提下,通過在好氧區投加生物填料將AAO生物池改造為MBBR生(shēng)物池,進一步提高對BOD5的(de)去除,出水水質(zhì)全(quán)麵提升至《地表(biǎo)水環境質量標準(zhǔn)》中V類(lèi)標準(TN除外)。目前,工藝運行良好,出水水質穩定達標。

       (2)本工程在預留用地(dì)極其有限的條件下,通過技術經濟比選後采用MBBR工(gōng)藝以及MBR工藝對汙水處理廠進行提(tí)標(biāo)及擴建,同時(shí)新建預處理及生物處理構築物均采用組(zǔ)合池的形式布置,噸水占地麵積為0.66 m2,較*新標準要求用地節約57.4%,大(dà)幅提高土地利用率。

       (3)MBR膜工藝較MBBR工藝更能有效減少剩餘汙泥排放量,前者排放的剩餘汙泥量約為後者的58.7%。當MBR工藝在膜通量為19.84 L/(m2·h)時,出水水質穩定,可為同類型汙(wū)水處理廠(chǎng)的設計改造提供參考與借鑒。

       (4)二期設計中將旋流沉砂池水力(lì)停留時間延長至80.5 s,實際運行(háng)中除砂效果較穩定(dìng),建議水量波動(dòng)較大(dà)的汙水廠選用該(gāi)池型時,停(tíng)留時間至少(shǎo)大於1 min。

       (5)目(mù)前進水濃度尚未完全達到設(shè)計值,尤其(qí)是BOD5及SS,因(yīn)此,產泥量較低。待後期(qī)服務範圍(wéi)內管網完善,進水(shuǐ)濃度進一步提高後,需重點關注沉砂池的運(yùn)行效果,合理(lǐ)優化深度處理的加藥量,降低泥處理費(fèi)用。
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