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來(lái)源:国内精品久久久久久久影视麻豆盛(shèng)環保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工(gōng)藝流(liú)程當脫氮效果好時(shí),則除磷效果較差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮除磷的效果,所(suǒ)以特對A2/O工藝(yì)提出改進措施,以提高該工藝的整體處(chù)理效果。
1.在設計和(hé)運行中,保證汙(wū)泥回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則回(huí)流到缺氧段。這樣就減少(shǎo)了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量,*大限度地維持了其厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃度。
2.原(yuán)汙水應能同時進(jìn)入到厭(yàn)氧段和缺氧段
根據脫氮(dàn)除磷生化反應對有機(jī)碳(tàn)源的需(xū)要,通(tōng)過閘門調節(jiē)其進入厭氧段和缺氧(yǎng)段(duàn)的汙水流量。有關(guān)研究表明,如要獲(huò)得較高的脫氮除(chú)磷效果,可按1/3汙水流(liú)入缺氧段來設計。
3.回流汙泥的提升用(yòng)潛汙泵代替螺旋泵
同時回流汙泥和汙水(shuǐ)進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流(liú),以減少複氧。
4.厭氧(yǎng)段和缺氧段水下攪拌器的功率一般按3~5W/m3來設計
過(guò)大則會在池內產生渦流,導致混(hún)合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果(guǒ);但攪拌功率過小則混合液中的汙(wū)泥可(kě)能沉積(jī)下來。
5.取消消化池,將(jiāng)剩餘(yú)汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用(yòng)
這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程(chéng)中磷被(bèi)重新釋(shì)放和溶出(chū),影(yǐng)響磷的去除效(xiào)果。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值(zhí)應兼顧脫氮除磷二(èr)方麵的要求
一般汙泥齡為15~20d為(wéi)宜。
7.混合液回流比的取值應兼顧A2/O工(gōng)藝脫氮率(lǜ)要求較高(gāo)和降低運行費用二個方麵
一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以(yǐ)上,運行費(fèi)用也不會(huì)太高。如果將缺氧池和好氧池設計(jì)成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝(pù)氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝(xiāo)化(huà)池,用(yòng)潛(qián)水攪拌器攪拌推流。從厭氧段出來(lái)的混合液通過缺氧池(chí)圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液(yè)則通過隔牆上(shàng)的旋(xuán)轉門回流到缺(quē)氧段,混(hún)合液的回流量(liàng)由控製旋轉門的(de)開啟度來調節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較(jiào)高的脫(tuō)氮(dàn)率(lǜ)。我(wǒ)國昆明第二汙水廠就是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取(qǔ)得較(jiào)好的處理效果和比較靈活的運行條件
一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷率(lǜ)>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好(hǎo)氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧(yǎng)段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水(shuǐ)力停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好(hǎo)氧(yǎng)=1∶1∶(3~4)
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